作者:紅星機器 發表于: 2015-01-03 13:57:22
楊帥軍老師 紅星技術工程師
回轉式烘干機在選礦廠中應用廣泛,其效率的高低直接影響選礦廠的產品質量及經濟效益。但是傳統的烘干設備普遍存在產量低、煤耗高、熱效率高、電耗高等缺點,所以,必須對回轉烘干機進行優化設計。
1、烘干機原采用人工加煤,這樣進入燃燒室的煤燃燒不充分;燃燒供熱過程不穩定,熱效率低。另外清渣時也使進入烘干機的熱量受到波動。
2、烘干筒體內配置L形揚料板,其結構短小,形式單一,使機內物料存有風洞,形成不了料幕,致燃燒室進入的熱風沒有與物料產生熱交換就排出,熱效率降低。
3、影響物料烘干的另一重要因素是烘干機筒體的轉速,安裝不同結構尺寸的揚料板的烘干機應采用不同的轉速,但實際使用的烘干機轉速是固定的。
4、熱風爐為人工手燒爐煤粒度大,燃燒不完全,易結焦,加之烘干機爐頭不嚴,外串火現象引起筒體變形,影響到產量和質量的正常發揮。
1、在現有烘干機爐膛外增加1個高產多用旋流噴射煤粉燃燒器。由磨煤噴粉機把煤粉磨細切向噴進燃燒器內燃燒,鼓風機分幾道切向進風,進入燃燒器的煤粉渦流旋轉,燃燒充分,烘干機內熱量分布均勻。這樣煤的均勻性好,還可連續加入充分燃燒而且不用清渣。
2、根據順流式烘干機工藝,經分析重新設計和布置揚料裝置,采用組合式揚料板,經過這樣改造后,被烘干的物料能充分與熱風進行熱交換,消除了原來的空洞,使烘干機達到優質、高產、低消耗。
3、在保證揚料板卸空的前提下,適當提高烘干機的轉速,可以增加物料在簡體斷面分散度及單位時間內揚料揚起的次數,增加物料顆粒和熱煙氣接觸機會,延長接觸時間,提高熱效率。
4、將原固定爐排手燒式熱風爐改造為噴煤燃燒式熱風爐,并加長加高爐體,擴大熱風爐的容積,確保其熱風溫度在800℃—1000℃范圍內穩定供給。
5、在烘干機尾部出料溜子上增設翻板閥,以減少冷風短路、漏風及熱損失現象,將烘干機頭部的接觸式密封改為迷宮式密封,消除外串火現象對筒體的損壞,發揮熱效率。
改進后的回轉式烘干機應用于某選礦廠,產量提高約60%,煤耗降低16%,每年節省煤約1600t,價值20萬余元。同時大幅度降低了工人的勞動強度,改善了工作環境。
由此可見,優化設計后的回轉烘干機性能大大提高,有效避免了傳統烘干設備存在的弊端,生產效率大大提高,歡迎前來我公司選購。
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